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        用含鋇合金進行鋼水脫氧的工業(yè)試驗
        日期:2017-09-20 瀏覽:3794

          隨著對鋼材質(zhì)量要求的不斷提高,純凈鋼成為鋼鐵**的發(fā)展方向,鋼水的脫氧和夾雜物的控制成為**純凈鋼的關(guān)鍵問題之一。鋇系合金對鋼液脫氧具有很好的效果,脫氧產(chǎn)物排出速度快,夾雜物的性質(zhì)和形態(tài)得到改善,夾雜物基本呈球型,尺寸細小且均勻分布于鋼中_1]。為了考察含鋇合金在現(xiàn)場**過程中的實際脫氧效果,研究其在大**條件下的合理操作工藝,在150tLF-VD精煉設(shè)備上進行了含鋇合金對鋼液脫氧的工業(yè)試驗研究。

          脫氧劑的加入量為每噸鋼0.8kg,但當(dāng)終點碳含量發(fā)生變化時,脫氧劑的加入量要相應(yīng)地進行調(diào)整。由于FeSiAl、SiAlBaCa合金中含有硅,故原工藝中FeSi的加入量相應(yīng)減少。工業(yè)試驗的步驟如下:

          (1)電爐出鋼合金化的操作工藝不變,合金化的同時加入復(fù)合脫氧劑;

          (2)鋼水到達LF工位時取原始鋼樣,同時測定氧含量;

          (3)LF調(diào)整碳含量、提升溫度等操作工藝不作改變,與現(xiàn)場實際的操作工藝相同;

          (4)向LF加入脫氧劑后20min時測定氧含量,作為調(diào)整復(fù)合脫氧劑加入量的依據(jù);

          (5)在LF精煉結(jié)束時取LF精煉終點鋼樣,同時測定氧含量;

          (6)在VD工位處理后取鋼樣,同時測定氧含量;

          (7)喂絲后取鋼樣,測定氧含量。

          在采用鋁脫氧的兩爐試驗中,由于兩爐鋼的初始全氧含量有較大不同,因而LF操作結(jié)束時,試驗組1—2的全氧含量高,但在VD操作結(jié)束和喂絲后,兩爐鋼的全氧含量均較低,在(9~15)X10之間。用FeSiAl脫氧的兩爐試驗的情況與鋁脫氧類似,試驗組1-3的數(shù)據(jù)有一定的波動。而用SiAl—BaCa脫氧的兩爐鋼的數(shù)據(jù)在整個試驗過程中均相當(dāng)接近,其初始全氧含量和終點全氧含量幾乎完全相等,試驗的重現(xiàn)性很好,而且其終點的全氧含量較低。從整個試驗過程來看,采用SiAIBaCa脫氧時的全氧含量基本上在各個工位均低于采用鋁或FeSiAl脫氧時的全氧含量。這充分說明了采用SiAIBaCa脫氧不僅能夠獲得較低的全氧含量,且脫氧效果比較持久。

          將精煉過程所取的鋼樣進行研磨、拋光后,用LEICAQ600S圖像儀、DMRME顯微鏡進行觀察測量,放大倍率為500倍,每個試樣觀察5O個視場,對有夾雜物的視場用圖像處理系統(tǒng)進行自動與半自動處理。從觀察中發(fā)現(xiàn),SiAIBaCa生成的脫氧產(chǎn)物分布均勻,經(jīng)VD處理后,鋼樣中夾雜物為10.3個/mm。

          經(jīng)LF工位處理后,較大型夾雜物明顯減少,這說明通過聚集、長大而成的較大型夾雜物大部分能夠快速上浮。但進入VD工位后,采用SiA1BaCa脫氧的兩爐鋼的夾雜物的平均面積有所增加,其余爐次的變化不大。分析其原因,一方面是由于鋇的原子量較大,因而其復(fù)合脫氧產(chǎn)物的面積可能會較大,另一方面是VD工位取樣較困難,取樣點距離鋼一渣界面較近,因此不排除取樣時帶人一些液態(tài)熔渣。

          根據(jù)脫氧元素的熱力學(xué)數(shù)據(jù)可知,鋇的脫氧能力略大于鈣,遠大于鋁,在脫氧劑加入量相同的情況下,能獲得更低的氧含量。在1600℃下鈣的蒸氣壓為0.184MPa,鋇的蒸氣壓為0.0303MPa,在復(fù)合脫氧合金中鋇具有降低鈣的蒸汽壓、增大鈣在鋼液中的溶解度的作用,可顯著提高鈣的脫氧和球化夾雜物的能力。鋇的原子量大,生成的脫氧產(chǎn)物半徑較大,根據(jù)夾雜物的上浮理論,夾雜物的上浮速度與夾雜物的半徑的平方成正比,因此,含鋇合金的脫氧產(chǎn)物上浮速度較快,這也是本次試驗中,終點鋼樣夾雜物中未發(fā)現(xiàn)BaO存在的主要原因。

          因此,含鋇合金具有較強的脫氧能力和使夾雜物變性的能力。FeSiAl、SiA1BaCa時,不論LF操作結(jié)束時,還是VD操作及喂絲后,鋼中全氧含量均降較低的水平,其中SiA1BaCa的脫氧效果好,其脫氧效果比較持久。

          3結(jié)論

          (1)在脫氧產(chǎn)物的尺寸方面,用含鋇合金脫氧時,夾雜物的半徑都集中在1~3ptm的范圍內(nèi),夾雜物的大小比較均勻。而用A1、FeSiA1脫氧時,夾雜物的尺寸較大,有半徑超過3ptm的夾雜物存在,且分布不均勻,這說明在用含鋇合金脫氧時,通過聚集、長大而形成的較大型夾雜物大部分已經(jīng)上浮。

          (2)在夾雜物的形貌方面,用含鋇合金脫氧時,夾雜物基本呈球形,尺寸細小,說明該脫氧劑尺寸對夾雜物的球化作用比較明顯;在終點脫氧產(chǎn)物中,未發(fā)現(xiàn)含鋇的夾雜物,說明采用含鋇合金處理鋼液可以使夾雜物快速上浮。(摘自:冶金技術(shù)網(wǎng))

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